
近日,天元公司煤熱解中心炭化爐出焦倉下料口技術(shù)改造項目順利落地,成功破解了長期制約生產(chǎn)的瓶頸難題,實現(xiàn)設(shè)備運行效能與綜合效益的雙重躍升。
炭化爐出焦倉下料口作為蘭炭生產(chǎn)流程的“咽喉要道”,其運行狀態(tài)直接關(guān)系爐況穩(wěn)定性與生產(chǎn)連續(xù)性。為進一步提升生產(chǎn)效率,煤熱解中心組建技術(shù)攻堅小組,對炭化爐出焦倉下料口進行系統(tǒng)性升級改造。采用帶傾角的抗磨結(jié)構(gòu)設(shè)計降低物料流通阻力,并在易損部位增加加強鋼板提升耐磨耐高溫性能,同時使用丁基膠帶密封倒焦槽鋼板縫隙,確保運行嚴密性。改造后,設(shè)備整體結(jié)構(gòu)簡單、運行可靠,有效解決了原有故障頻發(fā)問題。新下料口的角度及結(jié)構(gòu)保證了下料穩(wěn)定性,使炭化爐出焦倉減少了堵料率,顯著降低了安全風(fēng)險和員工勞動強度。
通過此項技改,每年可減少因下料問題導(dǎo)致的非計劃降負荷40次(每次1-3小時),創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益約10萬元。同時,設(shè)備故障率的降低大幅減少維護耗材投入,間接節(jié)約成本近3萬元。
“下料口改造看似是‘小修小補’,實則找準(zhǔn)了生產(chǎn)堵點的關(guān)鍵癥結(jié)。”煤熱解中心負責(zé)人表示,此次技改不僅為高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)筑牢設(shè)備基礎(chǔ),更積累了“小投入、大產(chǎn)出”的技術(shù)革新經(jīng)驗,為后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的優(yōu)化升級提供了有益借鑒。